返回第168章 工艺改进(2 / 2)梦斗康麻子首页

为了增加利润,工匠们直接创造出来了包铜工艺。

在铁炮的内外侧包上半厘米左右的青铜,冒充青铜炮,让材料成本降低了百分之70。

但是发现重量上又不太对,分量轻的火炮,青铜和铁质的重量差异不明显。

但是超过一吨的火炮,外型尺寸相同的青铜炮和铁质炮的重量差异可就比较大了。

重量误差得有100公斤以上,虽然对于这么大重量的物体,想测个密度是比较麻烦的,但是咱得保证质量。

至少在重量上咱们不能亏欠了康麻子。

所以我们就在厚重的炮身上凿开几个坑,灌入铅,再封住,最后把青铜覆盖好,这样,火炮的重量上就看不出来毛病了。

当然,这种灌铅的火炮只要不是短时间的频繁开炮,炮膛温度不太高,灌入的这点铅是不会出问题的。

如果是间隔一两个小时开一炮,无论是铁炮还是铜炮,我都能保证开100回也不会出问题。

但是在激烈的战斗中,还没等炮管彻底凉下来,就赶紧继续开火,这火炮出问题的概率就会提升到50%以上。

为了让我们生产的火炮足够结实,能骗过满清的检查人员,还要能让这个火炮在以后的使用过程中适时的坏掉。

我手下的工匠开发出了不少的新技术。

比如说,熟铁炮炮膛渗碳技术,让炮膛内部有一层薄薄的高碳钢,这样能撑住满清的高膛压测试。

但是在频繁的开炮使用过程中,熟铁铸造的炮身会受热,强度下降,最后炮身变形开裂。

但是,这种熟铁火炮的射程和寿命,在保证炮膛温度不超标的情况下,远远超过了满清自己制造的。

可是我又不想让满清的炮弹落到自己人头上,还得人为的缩短火炮射程。

这还得从气密性是做手脚。

换了好几个方案,最终使用了比较容易实现的,而且不容易被察觉的变口径的方案。

让火炮的炮口口径比较小,内部的口径大一些,这样炮弹就很容易塞入炮膛。

但是炮弹和炮膛之间的间隙就比较大了,发射药在燃烧后产生的气体,从间隙跑掉一部分,没有全部用来推动炮弹。

这样一来,火炮的射程就缩短了,炮弹对炮膛的磨损也小一些。

这个方法制作的过程简便,只需要在铸造的时候,在炮膛模具上抹上胶泥,厚度逐渐变化,炮口部分薄,后面逐渐加厚。

铸造完成后,把炮膛中的模具抽出,并且清理炮膛中的干泥就可以了。

这要比把炮口做的不规则隐蔽多了。

只要火炮的内径偏差不超过1厘米,用肉眼很难分辨出来区别。

就算是用工具进行测量,发现有问题,这也不能算问题,满清自己铸造的火炮,炮膛非常光滑的都很少。

内径前后不一致那是常见现象,炮弹卡在炮膛中间,进出不得的事也不少见。

我们这火炮,至少不会让炮弹卡在炮膛里,你们知足吧!

经过技术攻关,我们批量生产的短寿命,高质量火炮一连供应满清三年多,每年都有两三百万的白银流入澳门炮厂。

当然,大头是流入我手里。